氯化钾镀锌,滚镀、槽子里泡沫很多、深度能力差。
1个回答
关注
展开全部
氯化钾镀锌相关问题与处理
第一节 氯化铵盐镀锌
1. 故障现象:新配氯化铵镀锌,锌层发黑,钝化不亮。
原因分析:只使用平平加,且加入量过大。平平加的主要作用是作为其他光亮剂的载体。在酸性镀锌溶液中,虽然对光泽性有一定贡献,但它的主要作用是使其他光亮剂稳定、均匀地分散于镀液中,从而充分发挥其他光亮剂的作用。它的用量较少,作用也不大,过多也无益处。
处理方法:停止添加平平加,采用大电流处理,消耗掉多余的平平加,再补充氨三乙酸和聚乙二醇。
2. 故障现象:镀锌层经钝化后,发现表面有密集的小泡,小泡呈半圆形。
原因分析:起泡有两种可能,一种是镀层脆性所引起,另一种是镀层与基体结合力不良引起。脆性是指镀层中由于夹杂无机或有机杂质,内应力增大而发脆。一般情况下,引起脆性的因素是光亮剂加入过多。结合力是指镀层与基体金属的结合牢固程度。引起结合力不良的因素主要有以下几种:
(1) 基体金属表面处理不良。
(2) 镀液组成不佳。
(3) 操作条件不适宜。
(4) 其他因素如添加剂的选择和使用不当等。
处理方法:针对不同原因采取相应的措施,如加强基体金属表面处理、调整镀液组成、优化操作条件等。同时,也要注意添加剂的选择和使用,避免因不当使用导致结合力不良等问题。
咨询记录 · 回答于2023-12-22
氯化钾镀锌,滚镀、槽子里泡沫很多、深度能力差。
# 氯化钾镀锌相关问题与处理
## 第一节 氯化铵盐镀锌
### 1. 故障现象:新配氯化铵镀锌,锌层发黑,钝化不亮。
#### 原因分析:它只使用平平加,且加入量过大。平平加的作用是同其它光亮剂配合使用时作载体。在酸性镀锌溶液中,虽然对光泽性起一些作用,但它的主要贡献是能使其它光亮剂稳定、均匀地分散于镀液中,充分发挥其它光亮剂的作用。它用量少,作用也不大,过多亦无益处。
#### 处理方法:停止添加平平加,采用大电流处理,消耗掉多余的平平加,再补充氨三乙酸和聚乙二醇。
### 2. 故障现象:镀锌层经钝化后,发现表面有密集的小泡,小泡呈半圆形。
#### 原因分析:起泡有两种,一种是脆性所引起的,另一种是镀层同基体结合力不良引起的。脆性是指镀层中由于夹杂无机或有机杂质,内应力增大而发脆。一般情况下引起的脆性因素是由于光亮剂加入过多。结合力是指镀层同基体金属结合的牢不牢。引起结合力不良的因素主要有以下
一、基体表面油污未除尽
二、镀槽中重金属杂质如铅、铜等含量太高,影响了锌的电沉积,使锌中杂质过多,从而造成结合力不良。
处理方法:
首先应判断是由何种原因引起。先观察一下镀锌层的光亮性,如非常光亮,应查光亮剂的加入量,如加入量过多,故障就可能引起脆性。如光亮剂正常,应检查经前处理过的零件表面是否有油污。把零件放入水中浸一下,提出观察它的湿润性是否良好(金属表面的水膜成一片,表明湿润性良好)。
如果是表面有油膜未除尽,应加强前处理工作。如果表面油污已除尽,则应检查一下经锌粉处理的周期。周期长的话,镀液很可能是铜、铅杂质过多引起的。
解决方法是加入氨三乙酸或乌洛托品(六次甲基四胺),依靠它对重金属的络合作用来降低金属杂质离子的影响。如果加入后起不到掩蔽金属杂质的作用,说明金属杂质已达相当的数量,需要用锌粉来进行处理。
# 故障现象:返镀成品(因钝化后表面不合要求或厚度未达到标准,用稀Hcl或HNO3将钝化膜去除,然后直接在锌镀层上复镀锌)发现起泡。
**原因分析**:复镀产品表面起泡,多数是由于原来的镀锌层表面的铬酸盐钝化膜未除尽造成的。
**处理方法**:适当延长复镀零件在稀Hcl或HNO3中的浸渍时间,使表面钝化膜完全除尽,然后再进行复镀。
# 故障现象:挂镀零件,镀层外观色泽正常,经低浓度铬酸白钝化,钝化膜发黑。
**原因分析**:镀锌层中如果杂质过多,不仅会引起前述的起泡现象,也会发生稀硝酸出光后锌层变黑(或者出光不亮)的现象。零件从镀锌槽中出槽时,外观锌层是正常的,只有经出光或钝化后才会出现这种现象。
**处理方法**:由于镀液中金属杂质过多,需要用锌粉进行处理,故障即可消除。
# 故障现象:具有螯合作用的铵盐镀锌溶液(氨三乙酸、柠檬酸)在镀液中经常接触铁件,铁杂质必然积累,当超过一定
**原因分析**:由于螯合作用的存在,铵盐镀锌溶液对铁杂质有很好的包容性。然而,当铁杂质积累到一定程度时,会对镀层产生负面影响。
**处理方法**:定期对镀液进行铁杂质检测,并使用合适的除铁剂进行处理,以保持镀液的纯净度和镀层的质量。
# 故障现象与原因分析
## 故障现象1
当超过一定量后,将使出光后的光亮镀层出现兰紫色,脆性增大,甚至于有些部件镀层剥落和破裂。
原因分析:造成上述现象的原因是铁零件落入槽中腐蚀造成的。
处理方法:下班前用磁铁吸出落入槽中的零件,这种情况下铁杂质积累是很慢的。经常用锌粉处理。在处理其它金属杂质的同时,能去除部分铁离子。(加入适量的硫脲缓蚀铁的腐蚀,对控制铁的污染也能起些作用)。
## 故障现象2
6. 故障现象:零件经铵盐镀锌钝化(尤其是天兰色、白钝化后),在其表面出现一摊摊“浆糊”状斑迹。
原因分析:造成该故障的原因有两种:
一、零件离开镀槽后暴露在空气中的时间过长,然后再钝化。在搁置期,表面锌层同空气及镀液发生化学作用,在镀锌层表面产生腐蚀产物,这样钝化后出现“浆糊”状斑迹。
二、零件在电镀过程中,直接加入未经稀释的平平加,它一下子不容易散开,粘附后造成斑迹。
处理方法:
一般来说,造成这种故障的原因是前一种。
在生产中,零件一出槽应立刻水洗(对酸性镀锌可在稀的热碱液中浸一下,对碱性镀锌可在5%的柠檬酸液中浸洗),然后再经水洗、钝化,“浆糊”状斑迹就不会出现。
若表面已有腐蚀产物,可在工件放在出光溶液中适当延长浸亮时间再去钝化,依靠出光液来将腐蚀产物溶解。但是这种方法镀层损失大。
或者也可以将零件浸入浓的碱溶液中浸几秒,凭借碱把腐蚀产物去掉,然后再用水冲洗干净。
如果是直接加入浓的平平加引起的,则应改变加入的方法,稀释后加入,应充分搅拌。
第二节 锌酸盐镀锌
1. 故障现象:新配锌酸盐镀液,镀层发暗、起雾,局部发黑。
原因分析:因原材料不纯往往发生这类故障。原材料包括ZnO、NaOH、锌阳极和水质。
处理方法:如果是重金属杂质引起的,可加入1~3g/L锌粉或使用CK-778 0.5g/L,充分搅拌并过滤。然后在每升镀液中加入4~8ml/L水玻璃,或加入2~4g/L酒石酸,或加入1g/L EDTA二钠,进一步掩蔽金属杂质。如果使用质量差的NaOH(特别是挂镀时),应加入2~4g/L酒石酸,即可得到米黄色镀层。若水质硬度太高,可加入浙江黄岩荧光化工厂生产的“锌酸盐镀锌水质调整剂” 4ml/L,就能得到米黄色镀层。
2. 故障现象:新配锌酸盐镀液,按工艺要求严格配制,杂质净化亦有进行,但开始总是镀不好。
原因分析:是新配槽液Zn2+浓度分层所致。镀液下层Zn2+浓度大,上层Zn2+浓度低,造成Zn2+上"
原因分析:这是由于新配槽液中Zn2+浓度分层所致。镀液下层Zn2+浓度较大,而上层Zn2+浓度较低,导致Zn2+上下浓度不一致。
处理方法:进行数小时的电解,并稍微搅拌,电镀几槽后即可恢复正常。
故障现象:整流器输出电流为300A,电镀几分钟后下降到200A。如果人为将电流升高到300A,几分钟后电流又会下跌到150A。后来再尝试调整,却再也调不上去了。
原因分析:当电流为300A时,电镀几分钟后阳极进入钝态,导致电流下降到200A。此时如果人为将电流升高到300A,相当于进一步推动阳极处于稳定的钝化状态,因此电流很快又会下降到150A左右。
处理方法:适当提高NaOH的含量,有利于锌阳极的活化,并增大阳极面积。锌在镀锌时的致钝电流密度约为1.5~2A/dm2,因此阳极电流密度不得超过2A/dm2。此外,阳极表面应经常清洗,防止结垢。因为阳极表面结垢后,相当于减少了阳极的真实面积。
# 故障现象:锌酸盐镀液中异金属杂质对镀层引起的不良影响
在锌酸盐镀液中,异金属杂质对镀层产生的不良影响非常大。由这些杂质引起的故障现象如下表所示:
| 异金属杂质 | 允许含量(mg/L) | 故障现象 |
| --- | --- | --- |
| Cr3+ | ≤1 | 高电流密度处发雾,呈棕灰色,含量高时fI下降 |
| Pb2+ | ≤5 | 硝酸出光后,有黑色条纹,钝化不亮,低DK处呈灰黑色,甚至无镀层 |
| Cu2+ | ≤10 | 低DK处呈灰兰色,加速阳极溶解 |
| Fe2+ | ≤10 | 二次加式性能差,钝化后吻变色,结合力差,镀层脆性增大,镀层起雾、发黑 |
| Ni2+ | ≤10 | 镀层发脆,易产生条痕 |
# 处理方法:利用锌粉和专用活性炭处理镀液中的异金属杂质离子
通过使用锌粉和专用活性炭处理镀液中的异金属杂质离子,可以取得以下效果:
(注:分析仪器采用WFD—YZ原子吸收光谱)
处理结果(mg/L)
工艺类别 处理方法 异金属杂质离子
铁 铜 铅 铬
原DPE—Ⅲ
镀锌工艺 未处理 正常槽液含量 1.2 0.5 1 0.5
加金属杂质后含量 31 17.5 20.5 6.25
处理后 锌粉处理 31 16 18.75 7
专用炭处理 20 0.7 0.9 6.5
ZB—80
光亮镀锌 未处理 正常槽液含量 1.1 0.5 1 0.5
加金属杂质后含量 29 17.5 14.5 5.25
处理后 锌粉处理 3.5 3.2 9.6 4.3
专用炭处理 0.6 0.45 0.9 3.75
从上下这三个表格可以看出,槽液中加入0.1~0.2g/L的CK—778净化剂,对于不含任何络合剂的镀锌液中铁、铜、铅、铬去除均有明显效果。对于含有给合剂三乙醇胺的镀液也有较好的效果。在生产中,加入CK—778净化剂后应强力搅拌,使其与
# 从上下这三个表格可以看出,槽液中加入0.1~0.2g/L的CK—778净化剂,对于不含任何络合剂的镀锌液中铁、铜、铅、铬去除均有明显效果。
# 对于含有给合剂三乙醇胺的镀液也有较好的效果。
# 在生产中,加入CK—778净化剂后应强力搅拌,使其与镀液充分接触,搅拌后应在2~3小时内立即进行过滤。
已赞过
评论
收起
你对这个回答的评价是?