水平井产能分析与产能评估
2020-01-19 · 技术研发知识服务融合发展。
一、各井生产数据分析
示范工程对DS01-1V、DS02-1V、PHH-001、PHH-002等4口多分支水平井进行了排采试验,获得实际生产数据和单井产能,达到示范工程预期的目标。
从2006年2月至8月开始,到2007年底,分别排采约72个井月。总体反映,3号煤层的DS01-1V井单井产量较高,最高达到12000m3/d,随着液面下降,产气量稳步上升,保持0.8~0.9MPa套压,显示了良好的产气能力。15号煤层产气量相对低一些,PHH-002井能够保持4400m3/d稳定产量,显示了比较好的产气能力,说明水平井技术可以对15号煤进行有效开发。
(一)山西组3号煤层生产潜力
本项目多分支水平井的排采试验结果表明,在3号煤层中使用多分支水平井技术,获得了很高的产气量。稳定的单井日产气量达到1.0×104~1.2×104m3。
以下是DS01-1V井排采生产历史和产能分析。
DS01-1V井由工程井和生产井组成,工程井命名为DS01-1,生产井命名为DS01-1V。DS01-1工程井于2005年12月26日开钻。2006年1月28日完成10分支井眼的作业。全井进尺6008.00m,其中φ152.4mm水平段进尺5506.00m。DS01-1井建井周期32.8天,完井周期35.5天。
2006年2月12日开始排采试验,2006年2月26日,排采15天后开始产气,产气量平稳上升,日产气量达12000m3/d,累计产气量已达233×104m3(截至2007年2月底)。套压维持在0.8~0.9MPa之间,具有较高的压力,说明该井具有良好的产气潜能(图6-11)。
图6-11 DS01-1V井生产历史曲线
(二)太原组15号煤层生产潜力
太原组15号煤层至今尚未形成成熟而经济有效的煤层气开发技术,本次试图进行水平井技术的开发试验,钻井3口,除1口产水量较大外,另两口获得了相对较好的产气量。PHH-002井能够保持4400m3/d稳定产量。相对于3号煤层,15号煤层产气量相对低一些,仍然显示了比较好的产气能力。
1.PHH-002井
PHH-002井生产层为15号煤层,2006年8月9日投入生产,到2007年12月底排采17个月。产气量700~4500m3/d,最高5000m3/d,累计产气282300m3(图6-12)。
2.PHH-001井
PHH-001井生产层为15号煤层,2006年7月14日投入生产。产气量最高1600m3/d,累计产气103900m3(图6-13)。该井2007年进行了修井,重新进行了钻井,增加了分支水平井和水平总长度。
图6-12 PHH-002井生产历史曲线
图6-13 PHH-001井生产历史曲线
二、多分支水平井产能模拟预测
DS01-1V井在经过半年时间的排采之后,获得了有效的生产数据,在深入研究该地区的构造、地质特征,并收集大量的储层参数的基础上,建立了合理的地质模型,利用先进的煤层气数值模拟软件开展历史拟合和动态分析研究,进一步了解储层参数,流体性质随时间、空间的分布和变化特征,预测多分支水平井技术的应用对提高采收率方面的贡献大小,为经济效益评价提供依据。
(一)DS01-1V井生产数据历史拟合
历史拟合是在敏感性分析的基础上,通过利用试验井或生产井的实际生产数据,反演和校正研究区的有关煤储层参数,从而进行更准确的产量预测。本次进行历史拟合的对象是气、水产量和累计气、水产量。而井底压力是随着时间变化,根据实测数据作为已知值给出。历史拟合的过程具有数值模拟工作程序的科学性,排采曲线见图6-14,历史拟合曲线见图6-15。
图6-14 端氏DS01-1多分支水平井排采曲线
图6-15 端氏DS01-1多分支水平井历史拟合曲线
模拟计算的工作是在经历长时间排水产气的基础上进行的。模型经过敏感性分析研究,并结合本地区大量翔实的地质资料,在科学分析、论证的基础上,利用实际生产资料(主要有产气量、产水量和液面深度),通过历史拟合对有关影响煤层气产出的重要参数作了校正、识别。从历史拟合曲线图上可以看出,通过历史拟合获得的参数是科学可信的,这就为下一步的产量预测工作奠定了基础。
(二)多分支水平井产量预测
利用历史拟合获得的参数(表6-13),相对渗透率变化数据见表6-14,输入模型进行产能动态预测。从数值模拟获得的结果分析,该地区的煤层气资源具有相当好的开发前景。
表6-13 基础参数表
① 1 cp=10-3Pa·s。
表6-14 相对渗透率数据表
续表
本次多分支水平井预测模型中,水平段总长度为3000m。通过模型运算,计算结果见图6-16和表6-15所示。计算结果显示:预测多分支水平井服务年限为10年的情况下,煤层气平均产量可达到15273.89m3/d,单井平均年产量可达557.5×104m3,单井累计产量可达5574.97×104m3,累计采收率可达68.62%。服务年限为20年的情况下,煤层气平均产量可达到10500m3/d,单井平均年产量可达381.78×104m3,单井累计产量可达7635.66×104m3,累计采收率可达93.99%。图6-17、图6-18分别表示多分支水平井在第5年、第8年的压力平面变化,与垂直井相似,动态压力在开发前几年下降较快,而在开发后期表现为压降较为平稳。
图6-16 多分支水平井预测产量曲线
图6-17 多分支水平井动态压力变化图(第5年)
图6-18 多分支水平井动态压力变化图(第8年)
从上面两种服务年限的结果对比分析,采用多分支水平井技术开发煤层气,可以在前6年的时间内,采收率达到53.7%;而在后14年的时间内,采收率的增加为40%左右。
模拟表明,井底压力随生产时间延长而降低。直井第8年的压力降到0.77MPa,第15年的压力降到0.64MPa。水平井第8年的压力降到1.01MPa,第15年的压力降到0.87MPa。
表6-15 多分支水平井储层模拟产量预测表