铝合金T6 热处理工艺细节,T6包括固熔,淬火,人工时效三个过程,产品是6061,炉子就是普通电阻炉,

容积大概有1.5*1.5*1.8m,放产品的框子大概1*1*1.5M,产品基本放满了。产品最厚处大概20mm,最薄处大概17mm。现在要求是做到90——100HB.我们做... 容积大概有1.5*1.5*1.8m,放产品的框子大概1*1*1.5M,产品基本放满了。产品最厚处大概20mm,最薄处大概17mm。现在要求是做到90——100HB.我们做出来之后,每个产品硬度不均匀,有的硬了有的软了(谁有具体的工艺说明)。淬火时候水温大概65度,淬火之后产品温度还比室温高很多,是不是将产品温度,冷却到室温在放进炉子做人工时效,炉子温度也还高很多是不是也要到室温,在将产品放进去。人工时效资料说一般是8小时,这8小时是说蒋产品放进炉子之后,加热8小时,还是炉子温度到达时效温度的时候保温8小时。最后问下,将固熔好的产品放进水里面淬火,产品大概要在水里放多久。 展开
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《草原的风》5e6d4
推荐于2016-11-03 · TA获得超过2.3万个赞
知道大有可为答主
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1、你的装炉量有点大,虽然产品最厚处大概20mm,但是你的料筐为1米,产品叠加起来几乎是一米,所以你如果按照20mm计算保温时间肯定不够。此外,装炉量大了之后,淬火时冷却也不足,外面的和料堆里面的零件冷却有问题,里面的零件明显冷速不够。建议减少装炉量,哪怕多装几炉也比一炉都是废品强得多。看似降低成本了,实际上等于白干!!
2、淬火温度525~ 540℃,保温时间由于你的产品最厚处大概20mm所以到温保温时间90~110分钟。
3、淬火:明显感觉到你的水温偏高,特别注意从炉子转移到淬火槽的时间越短越好,并且应该上下活动增加冷却能力,减少水汽泡附着在零件上而导致硬度不均或者有软点。你应该增加水的循环,最好让零件冷却到室温再从水里拿出来,标志就是零件出水时,表面的水已经不明显蒸发掉。
4、人工时效温度200 ℃保温8 小时,温度160 ℃保温时间12 小时。这里所说的保温时间是指炉子仪表到温开始计算的保温时间。
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追问
我们产品是锻打的产品,以前做过淬火温度是520的,时效170度8小时的做出来之后明显偏高了,对方要求是90——100,
水温低了之后上次有气泡现象
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把时效温度提高一些硬度就低了,水温低了之后有气泡现象,应该加强搅拌和运动料筐来解决。
创作者lQ5jcyVHRx
2012-02-08 · 知道合伙人教育行家
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知道合伙人教育行家
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鑫锋炉业技师

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产品硬度不均匀的原因有很多种:炉温不均匀,装料筐产品叠得过高,保温时间太短,淬火时料筐没有上下晃动等都会产生硬度不均匀,电阻炉要用立式的为好。
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2019-01-14
知道答主
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固溶保温时间不够,525度要保温8小时,535度要保温6小时,545度要保温4小时,保温时间不到,产品内部金相组织变化不够充分,淬火时间3-5分钟,时间2.5-4小时,产品硬度误差不会差5度,你试一下。
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omg2011aa
2012-02-05 · TA获得超过4488个赞
知道大有可为答主
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放的太满了,你能不能放少点,多做几次.,否则你加热时间怎么也控制不好,淬火也不完全彻底.
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产品有棱有角的,也应该不是太满吧,
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你想象的那些棱角空间太小,淬火效果太差.
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ckadlms
2012-02-03 · 超过17用户采纳过TA的回答
知道答主
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和实效处理没多大关系,淬火时间和炉温没控制好
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