试油情况
2020-01-16 · 技术研发知识服务融合发展。
虎1井共对3个层段进行了试油,试油获得0.57t/d的低产油流。这3个层段分别是①第S1-1层,层位:E2-3h1,层号:188、189,井段2355.8~2364.6m,射孔厚度5.2m。②第C2-1层,层位:E2-3h1,层号:183,井段2320.9~2321.9m,厚度:2.0m。③第S3-1层,层位:E2-3h1,层号:174Ⅰ,183,井段2255.4~2322.9m,厚度:6.2m。
第S1-1层 E2-3h1,188、189号层,井段2355.8~2364.6m,射孔厚度5.2m,破裂压力58.8MPa,打入胍胶压裂液284.34m3,加砂0.8m3陶粒20m3,累计排出液147.64m3,压裂液返排率为51.9%,排液求产后期日排压裂液1.6m3,压裂后水力泵求产累计产油0.058t,结论为低产油层,实测地层温度93.9℃/2356.26m,温度系数4.05℃/100m 压裂后抽吸求产,日产油0.058t,试油结论为低产油层。该层测井解释为差油层和油水同层,录井解释均为差油层,试油结果与之相符。
第C 2-1层 E2-3h1,183号层,井段2320.9~2321.9m,射孔厚度:1.0m,射孔+MFE(Ⅱ)测试联作,平均流压0.86MPa,日产油0.001t,试油结论为干层。
第S3-1层 E2-3h1,174Ⅰ、183号层,井段2255.4~2322.9m,射孔厚度:4.2m,压裂后抽汲求产,平均流压1.23MPa,日产油0.511t,试油结论为低产油层。
174Ⅰ、183号层射开厚度5.2m,压裂后抽汲求产,日产油0.511t,破裂压力分别为62.2MPa、55.18MPa,打入胍胶压裂液258.68m3(189.98+68.7m3),加砂1.3m3(0.8+0.5m3),陶粒20m3(14+6.0m3),累计排出101.81m3,压裂液返排率为39.4%,排液求产后期日排压裂液2.06m3,压裂后水力泵求产累计产油0.511t,结论为低产油层,实测地层温度90.9℃/2244.58m,温度系数4.05℃/100m,试油结论为低产油流。