注浆堵水工艺及施工
2020-01-15 · 技术研发知识服务融合发展。
1.动水注砂石试验
静水注浆方案确立以后,小马村矿水闸墙施工尚需一定的时间。我们利用这段时间进行了流水试验、联通试验等。经查找,L2灰岩主要水流通道位于东部及北部;另外,在1986年1月19日完成10个钻孔以后进行了动水条件下堵水试验。根据钻孔吸水量(大于1.5m3/min)大小情况,分别对2#、4#、5#、6#、7#、8#、10#、11#、15#孔灌注了砂石,共注入砂子203.4m3,直径0.3cm的石子288.5m3,直径0.5~1cm 石子81.70m3,共计573.60m3。全部注向L2灰岩。由于打钻过程中未见溶洞,使动水注砂石工作十分困难。于是在4月24日停止了动水堵水试验,在此期间中马村矿井筒排水量由125m3/min减少到85m3/min,水位标高-62m左右,水量减少的原因:一是枯水季节水量自动减少,二是所注砂石堵塞了部分过水通道所致。
2.静水注浆及其工艺
当小马村矿井下防水闸墙门打成,中马村矿井筒所安装的潜水泵停止运行,井筒水位上升,在1986年8月1日中马村井筒水位+64.8m,小马村矿西部水位+47.2m时,开始了突水点的静水注浆。截止至12月27日注浆全部结束,工期4个月27天,静水注浆阶段共注21个孔(9#孔因不漏水,6#孔距1#、3#、11#孔较近未进行注浆),36个层段,进行了181次注浆,共注入水泥7833t,砂子2162.21m3,水玻璃(波美度25~30)76.65m3。
(1)注水段的确定
23061工作面突水点注浆钻孔实见L8灰岩顶板至L2灰岩底板垂高65 m左右。石灰岩7层并贯穿以断层破碎带。为了消除各含水段之间由于压力差所造成的扩散不均匀,采用了分段注浆。原则上,南部L8灰岩与断层带为一段,L2灰岩为一段,北部L8灰岩为一段,断层破碎带与L2灰岩为一段。
(2)注浆施工顺序
由于施工力量所限,只能分期分批进行注浆。根据构造条件和联通试验结果,主要水流通道在北部和东部,抓住主要水流通道,切断L2灰岩的补给,这些钻孔是19#、16#、18#、15#、13#、17#、10#、2#等孔,然后逐渐全面铺开。
在注浆段的施工顺序上,原设计所有钻孔一直打穿L2灰岩,利用孔内止浆塞由下而上分段分次、间歇注浆。通过16#、18#两孔注浆,由于岩层破碎,浆液通过钻孔围岩裂隙串到止浆塞以上。在一次注浆之后,止浆塞起拔不动而出事故。为此,后来各孔均改成一次全段注浆后,自上而下分段透孔、分段注浆。
(3)浆液选择
由于突水点以东受冯营矿排水的影响,北部小马村矿西区水位尚未稳定,与中马村矿水位未取得平衡,L8灰岩水位向东、向北降落,形成水力坡度,地下水沿北东向缓慢流动,为了减少灰浆稀释,初期大泵量高浓度砂浆(灰砂比0.5~0.68,砂浆比重1.65~1.71 g/cm2,加入3%~4%水玻璃)进行灌注,充塞主要通道,争取早日将L2灰岩给水线切断。中期注以1.5~1.54 g/cm2的较稀液扩大扩散范围,后期用高压灌注比重1.7~1.74 g/cm2的灰浆加水玻璃3%~4%,提高凝结时间和结石体强度。
(4)注浆设备及工艺流程
在打钻过程中各孔虽未遇到溶洞,但岩石破碎,消耗量大,兼之控制面积大,注浆孔多,因而注浆量大;加上中马村矿停产,有剩余劳动力,灰浆搅拌是人工上料、一次搅拌(搅拌机)、二次搅拌;加砂系统是装载机铲砂、皮带转运机、二次搅拌,待砂浆混成后,由两台250/40注浆泵(泵量400~450L/min)送入钻孔,当孔口压力升到35~40kg/cm2后,下次注浆用镇江产的250/120高压注浆泵注水泥浆。250/120高压注浆泵的优点是无级变速,可以根据钻孔吸浆量的大小来调节注浆泵的泵量,从而满足注浆压力的需要。
(5)单孔注浆结束标准
注浆压力 23061工作面突水点标高约在-198m,L2灰岩水位+35m,承受水压28.3kg/cm2以下,在规定受注层段最终压力时一般取静水压力的1.5~2倍。此次注浆因突水点静水压力大,而且仅一道防线,为保证注浆质量,将单孔结束注浆压力定为60kg/cm2,孔口压力超过静水压力的2倍,加上浆液比重,受注层段压力达到静水压力的3~3.5倍。
注浆孔吸水量及吸水率 注浆孔注浆结束时,吸水量(泵量)不大于200L/min,单位吸水率小于0.05L/min·m,其计算方法:
河南省焦作煤田矿井水防治研究
这次注浆在计算实际单位吸水率时,注浆段高度仅采用了主要灰岩含水层的厚度,部分钻孔加上了断层带的厚度,此外的破碎裂隙段还未测定,不计算在内;另外,所选用的参数是最后一次注浆前压水试验的数据;也就是说,在压水试验后通过计算单位吸水率小于0.05L/min·m之后再注一次灰浆,因而安全系数是较高的。
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